轴承杂音,是电机运行过程中时常碰到的问题,尤其是一部分大规格电机,电机轴承杂音的问题又相对集中一些。最近收到一位网友信息,其维修的电机,电机装配结束后进行试验,刚开始电机轴承声音比较平稳,但电机运行不足10分钟,即产生明显的电机轴承杂音问题。针对该问题,陆续更换了好几套电机轴承,包括但不限于更换成知名品牌轴承,仍旧未果。
经了解,该电机为进口产品,使用期间很可能已经维修过,电机轴伸端采用圆柱滚子轴承,电机轴承系统内也装有挡油盘。电机产生杂音后拆卸,可以发现大部分的油脂已被从电机轴承内腔甩出,电机轴承盖内积满了被甩出的油脂。类似的问题小编其实已经将过了,有兴趣的可以翻翻前几期的文章。
经过详细的沟通和了解后,建议其对甩油盘结构和尺寸进行调整,即从轴向和径向,在不影响电机轴承运行以及不与相关零部件干涉的前提下,进行尺寸的改动,尽量将润滑脂挡在电机轴承内腔,即确保电机运行时润滑脂可以充分地形成出入循环的态势。经验证,该方案较好解决了该问题。
对于电机轴承运行效果较好的电机,除关联零部件加工精度较好外,电机轴承系统零部件的设计非常关键。一部分电机轴承杂音较大的电机,大部分情况下电机轴承盖内腔较大,电机运行时被甩出的润滑脂全部积存在电机轴承盖内腔,电机轴承杂音的同时,电机轴承室温度也比较高,而电机轴承运行情况较好的电机,电机轴承系统内腔都相对较小,直观上看,电机轴承盖轴向尺寸都较小,润滑脂几乎没有可游离的空间,只能在电机轴承内腔内活动。
对于两种实际设计方案可以发现,尽量地缩小润滑脂活动空间,或通过必要的措施,将润滑脂限制在电机轴承的油腔内,是优化电机轴承系统运行的最好办法,而对于轴向可以相对移动的圆柱滚子轴承,零部件的轴向定位尤其关键,这也是电机轴承良好运行的必要条件。
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